近期,我國(guó)面臨著砂石資源短缺,砂石價(jià)格上漲,供給不足的問(wèn)題,嚴(yán)重影響建筑行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),砂石含水率是混凝土生產(chǎn)過(guò)程中非常重要的一個(gè)因素,那么如何控制機(jī)制砂的含水率呢?下面給大家介紹3種常用的方法。
1、自然脫水控制機(jī)制砂含水率
目前國(guó)內(nèi)使用自然脫水的方法主要是機(jī)制砂下料,堆存脫水和機(jī)制砂取料分開(kāi)進(jìn)行。一般堆存脫水3-5天后就可使機(jī)制砂的含水降低到6%以內(nèi)且穩(wěn)定,脫水情況還受機(jī)制砂的石粉含量和初始含水率影響。
石粉含量在10-17%之間,砂石初始含水率在15-17%時(shí),在2天之內(nèi)脫水速度快,可使含水率降到8-10%,在3-5天內(nèi),含水率可降低到6%左右。
2、機(jī)械脫水控制機(jī)制砂含水率
目前國(guó)內(nèi)使用機(jī)械脫水的方法主要有篩分脫水、真空脫水和離心脫水,真空和離心脫水方法脫水效果好,但是投資成本高,處理能力低;篩分脫水一般是采用振動(dòng)篩脫水,脫水處理能力高,但是效果沒(méi)有真空和離心好。
由于機(jī)制砂生產(chǎn)能力高,安裝脫水篩是在生產(chǎn)加工系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行后增加的工序,據(jù)試驗(yàn),采用直線振動(dòng)篩能使含水率從初期的25%降低到15%左右。
3、堆料倉(cāng)有效控制機(jī)制砂含水率的一般措施
先要采用機(jī)械脫掉砂石中大部分的水分,目前使用最多的是振動(dòng)篩脫水工藝,經(jīng)過(guò)直線脫水篩脫水后的砂能將含水率在20-23%的砂脫到14-17%,或者使用脫水效果較好、投資費(fèi)用大的真空脫水和離心脫水。
使干法機(jī)制砂和脫水篩機(jī)制砂混合后,再一起進(jìn)入成品砂倉(cāng),這樣能有效降低機(jī)制砂的含水率。
在成品砂倉(cāng)頂搭設(shè)防雨棚,砂倉(cāng)底部澆筑混凝土地板和盲溝排水設(shè)施,每倉(cāng)放完料之后對(duì)清理一次盲溝,加快自然脫水時(shí)間,也能有效降低成品砂的含水量。
機(jī)制砂質(zhì)量的好壞直接影響混凝土的質(zhì)量,所以機(jī)制砂的生產(chǎn)工藝很重要,在混凝土的配置生產(chǎn)中,機(jī)制砂的石粉含量和含水率對(duì)混凝土品質(zhì)起著很重要的作用,因此要注意控制機(jī)制砂的含水率。